李师傅轻轻的拍这个小年青工人脑袋说:"行了,你小就是扳脚指
算,你也算不
来呀。走吧,快
活去吧。"
他们利用原满洲钢辊制作所,建利了安山拖拉机铸件厂,上了2台50吨电炉和连铸机,准备为生产坦克之用。
由于当时的制氧技术还不发达,基地"钢铁组"没有采用后世已普遍使用氧气转炉。这
转炉
的是
压工业纯氧,反应更为剧烈,能
一步提
生产效率和钢的质量。基地钢铁组,为了
一步脱磷、去除夹杂,提
纯净度。他们采用了单
颗粒镁铁
脱硫设施;采用在线脱硫反应
和在线连续扒渣机的装备和技术对
炉铁
沟内的铁
行连续脱硫
理。这一工艺技术的应用,可缓解
炉和转炉的负担,获得了极好的效果。使中国的;炼钢技术和工艺一下领先了这个世界十五年,有些技术甚至三,四十年。他们为了提
产量和质量及劳动生产率,还采用了连铸技术,上了3台八
方坯连铸机。单台铸机设计能力为60万吨;当然这一切的关键
件的制造是离不开基地修理厂的数控加班中心的。
在安钢还有一亮
,堆积如山从朝鲜拉回来的各
废枪烂炮,报废汽车坦克的周围,有一群人在老工人孟太的带领下,把每一个能用的零件拆下来,分文别类的放好。那怕是一颗镙丝钉。以便把它们用在最有用的地方。
百业待举,中国的崛起,在这里开始了艰难的起步!
"这设计得也太巧妙了!李师傅你说,这些八路是怎么想来的呢?"
安山第一炼钢厂的工人们看着这三座外形就像个梨的庞然大,终于明白了,这三个大梨叫转炉,内
镶有耐火砖,炉侧有许多小风
,压缩空气从这些小孔里
炉内,使钢
剧烈沸腾。炉
现四氧化三铁的褐
蒸汽时,表明钢已炼成。这时应立即停止鼓风,并把转炉转到
平位置,把钢
倾至钢
包里,再加脱氧剂
行脱氧。整个过程只需15分钟左右。
另一个小年青工人在掰着手指算着。"一个小时四炉,一个班八个小时。一天三个班。那一天"
他们对安山特钢厂,原住友钢株式会社,年产武
用钢
4万吨数条生产线
行可改造的同时,又上了两条
线。使之产量达到了10万吨。更重要的是在安山特钢厂上了两台电弧电炉。使用电炉炼钢可以炼
优质的合金钢,以满足军工生产的特别的需要。
群一排1号、4号、2号,9号炉相继改造完成后。
对安山第一炼钢厂的改造也如了尾声,安山第一炼钢厂是原日本的安山钢材株式会社,昭和制钢所的
公司,设计能力年产钢材第一炼钢厂和所有的企业一样,主要设备也都被苏联人拉走了,剩下的一些也被工人们"检洋捞"拆走换粥喝了。这也不能怪工人,工人是无产者呀。
了自己的双手和劳动技能之外,一无所有。他们是靠工资活着。从45年到49年初整个工厂被遗弃,没人
理,没人开资,只能是靠山吃山了。靠厂吃厂。解放后,经过再三动员,教育工人们拿
了"检走"的设备,零件还给了工厂,重新当上了工人,使原本满目疮伤的工厂得以
分恢复。基地"钢铁组"
驻后和已经成为工厂主人翁的工人对原要残存的平炉
行了改造,为了提
炉温,建立了蓄
室,对气
燃料
行预
,在平炉里加上了30%的富氧空气鼓风,同时在熔化的金属里
氧气,可使生产率提
80%,冶炼的时间缩短2~4小时,并可节约燃料,富氧空气也不需要预
。使产量一下增加了一倍以上,达到了年产钢材20多万吨。
另两个小组对安山无厂,原日满钢
株式会社的
线
行了改造,使年产焊
和无
7万吨,翻了2倍;
"人家是专家!能想不来吗。不过这15分钟一炉钢,也真是太快了。这一年得倒
多少钢啊!"
他们行的最大工程是新建,3座80吨转炉。这个时代全世界所尚不知
有什么转炉炼钢法。更不要说采用的转炉炼钢了。转炉炼钢法,使用的氧化剂是氧气,把空气鼓
熔
的生铁里,使杂质硅、锰等氧化。在氧化的过程中放
大量的
量,
1%的硅可使生铁的温度升
200摄氏度,可使炉内达到足够
的温度。因此转炉炼钢不需要另外使用燃料。转炉炼钢是在转炉里
行。